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常見問題

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

時間:2021/05/09 點擊:

磷是城市污水中主要的污染物之一,含磷污水直接排放會造成水體污染,是導致水體富營養(yǎng)化的重要原因。污水除磷是防止水體富營養(yǎng)化的重要途徑。然而,污水處理系統(tǒng)排放的剩余污泥在濃縮脫水過程中會重新釋磷,產(chǎn)生高含磷的污泥水。目前,城市污水處理廠一般采用將污泥水回流至進水口再處理的方法,這既造成了磷的重復處理,又可能導致出水中的磷難以達標排放。

化學結(jié)晶法除磷具有效率高、工藝簡單、運行可靠的優(yōu)點,在污水處理中得到了廣泛應用。化學除磷一般通過Al3+、Fe3+、Ca2+或Mg2+與PO3-4形成沉淀將其去除,同時絮狀沉淀又能吸附去除部分正磷。化學除磷對于高含磷污水具有很好的處理效果。

Triger等研究了羥基磷灰石結(jié)晶去除厭氧上清液中磷的效果。張萌等以響應面法分析了Fe2+和Fe3+除磷過程主要操作條件Fe/P、pH和快速攪拌轉(zhuǎn)速對富磷污水除磷的單獨效應和聯(lián)合效應。磷酸銨鎂沉淀去除回收富磷污水中磷的研究也得到了廣泛關(guān)注。然而,作為污水處理廠水量較大且磷濃度較高的濃縮脫水污泥水,系統(tǒng)考察鋁鹽對其除磷效能及相關(guān)影響因素的研究卻鮮有報道。

本研究在探討聚合氯化鋁(PAC)直接混凝沉淀對污泥水除磷效果和沉降性能影響的基礎上,利用Box-Behnken響應曲面法研究了PAC除磷工藝主要操作條件Al/P摩爾比(以下簡稱Al/P比)、pH和攪拌轉(zhuǎn)速(MS)的交互作用影響,尋求較佳除磷工藝條件,并初步探討了污泥水PAC除磷動力學,以期為污泥水除磷工藝的應用提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

1、材料與方法

1.1 濃縮脫水污泥水來源

實驗所用污泥水取自上海市某污水處理廠。該廠剩余污泥經(jīng)重力濃縮后加入聚丙烯酰胺(PAM),進入離心濃縮機機械濃縮,降低含水率。濃縮后的污泥再投加一定量的PAM,進入離心脫水機脫水至含水率低于80%。實驗所用污泥水為機械濃縮和脫水兩個處理單元產(chǎn)生的污泥水混合液。

1.2 污泥水除磷實驗

本研究采用ZR4-6混凝實驗攪拌機通過燒杯實驗進行。

除磷模式對比實驗:取不同污泥濃度的污泥水和自然沉降后的上清液各1L,加入不同Al/P比的PAC,以200r·min-1攪拌2min,再以60r·min-1攪拌15min,靜置30min后,取上清液測定正磷。

單因素除磷實驗:每組取污泥水上清液1L加入燒杯中,調(diào)節(jié)不同pH、Al/P比和MS。以200r·min-1攪拌2min,再以60r·min-1攪拌15min,后靜置30min,取上清液測定正磷。

多因子復合實驗:PAC除磷的主要影響因子包括Al/P比、pH和MS。根據(jù)單因素實驗結(jié)果,確定各工藝條件較佳水平,采用Box-Behnken模型設計。

1.3 分析方法

化學需氧量(COD)、氨氮(NH+4-N)、正磷、總磷(TP)、總氮(TN)和懸浮固體(SS)均按國家標準法測定。溶解性COD(SCOD)和溶解性總磷(TPs)為水樣經(jīng)0.45μm濾膜過濾后的COD和TP。

1.4 鋁鹽除磷的反應動力學

假定PAC除磷按照式(1)反應進行。

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

設Al3+和正磷起始濃度為a和b(mmol·L-1),時刻t時反應消耗濃度為x(mmol·L-1),假定反應速率常數(shù)為k,則反應(1)的反應速率為:

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

對式(2)按照邊界條件(0,0)積分,得:

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

其中,表觀速率常數(shù):

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

2、結(jié)果與討論

2.1 濃縮脫水污泥水的水質(zhì)特性分析

該廠濃縮脫水污泥水水質(zhì)如表1所示。

表1 濃縮脫水污泥水水質(zhì)特征表

指標 COD SCOD TN NH+4-N
濃度 3772±2298 359.7±44.6 357.9±117.5 272.1±86.9
指標 TP TPs 正磷 SS
濃度 204.1±45.1 101.6±26.9 94.6±20.3 2706±1720

該污泥水水質(zhì)波動較大,SS、COD、NH+4-N、TN和TP濃度高。污泥在機械濃縮和高速離心脫水下,間隙水被擠出,部分胞外聚合物溶出,同時在濃縮脫水厭氧環(huán)境下污泥中磷又重新釋放到污泥水中,所以污泥水含磷量很高。由表1數(shù)據(jù)結(jié)合污泥水水量5000m3·d-1計算,如果回流到200萬m3·d-1的進水(TP為3.5mg·L-1)中,則TP負荷將增加14.6%。

2.2 污泥水除磷模式對比

Al13(OH)5+34是鋁鹽混凝的主要作用成分,但在pH>7的污泥水中加入PAC,Al3+水解主要產(chǎn)物為AlO-[2O]2,無法提供正離子進入膠體擴散層甚至吸附層,難以降低體系ζ電位,同時AlO-2與污水中帶負電的膠體相互排斥,無法凝聚,由此形成的絮體碎小,沉降速率慢。PAC投加量越多,AlO-2濃度越多,與帶負電的膠體的斥力越大,沉降速率越慢,SV30越大。因此,加入PAC不僅不能改善污泥水沉降性能,而且使污泥水沉降惡化。當Al/P比為0.52和1.05時,污泥水SV30分別是原液的1.57和2.17倍。

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

圖1 為不同SS濃度下Al/P比對正磷去除率影響的對比。從中可知,同一污泥水中Al/P比越大,正磷去除率越高;SS越低,PAC除磷效果越好。當Al/P比為1.40時,污泥水SS為9.22、3.75和0g·L-1對應的正磷去除率分別為48.2%、69.2%和74.1%。由于污泥水中顆粒物對Al3+的消耗,造成用于除磷的Al3+比例降低,除磷效率下降。

2.3 污泥水上清液除磷單因素實驗研究

由污泥水除磷模式對比知,濃縮脫水污泥水自身沉降性能較好(SV30=25.8%),投加PAC反而會惡化其沉降性能,且除磷效率不高,故以下除磷因素研究對象為污泥水上清液。

2.3.1 Al/P比的影響

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

Al3+和正磷以一定的計量關(guān)系進行沉淀反應,Al/P比的變化會影響到反應(1)的化學移動,進而影響正磷去除率。不同Al/P比下污泥水上清液正磷去除率如圖2所示。隨Al/P比增加,正磷去除率增加。Al/P比由0.31上升至1.92時,正磷去除率增幅達61.3%;繼續(xù)升至2.97,則僅提高11.0%。若污泥水直接排放,則宜選取較高的Al/P比;若污泥水回流并兼顧經(jīng)濟性,則Al/P比為1.92為宜。

2.3.2 pH的影響

pH影響PAC水解產(chǎn)物的形態(tài)。pH為5.0-7.0時,鋁鹽水解的主要產(chǎn)物為AlO-2和Al(OH)+2,但由于此時溶解態(tài)鋁濃度很小,鋁鹽將大量以Al(OH)3形式沉淀;pH>7時,PAC水解主要產(chǎn)物是AlO-2。同時,pH也會影響AlPO4沉淀的溶解度,AlPO4較小溶解度對應的pH為6.0-7.0,若低于該pH,生成的AlPO4重新溶解。

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

為了確定合適的pH范圍,分析了pH為5.0-11.0時污泥水上清液PAC除磷效果,如圖3所示。當pH<9.0時,隨著pH升高,正磷去除率升高;當pH>9.0時,進一步提高pH,正磷去除率降低,但降低幅度很小。在pH<6.0和pH>10.0時,pH對PAC混凝效果和磷酸鋁的溶解度影響不大。因此,pH為9.0時PAC對上清液的除磷效率較高,這可能與PAC在弱堿性條件下混凝效果較佳有關(guān)。

2.3.3 攪拌轉(zhuǎn)速的影響

合適的MS可使PAC迅速擴散到上清液中,溫度場和濃度場更均勻,促使Al3+與PO3-4接觸形成沉淀除磷,但是MS過大會打碎絮體,阻礙沉淀形成,降低正磷去除率。為確定合適的MS,分析了50-500r·min-1范圍內(nèi)污泥水上清液的PAC除磷效果,如圖4所示。隨著MS增加,正磷去除率略有升高,但影響變化不大,去除率較差僅為11.5%。

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

2.4 響應面實驗優(yōu)化污泥水上清液除磷

表2 Box-Behnken實驗因素水平及其編碼

實驗因素及其編碼 水平
-1 0 1    
Al/P A 0 1.5 3
pH B 5 7.5 10
MS/r·min-1 C 100 250 400

由單因素實驗結(jié)果確定Box-Behnken模型的優(yōu)化水平及其編碼如表2所示。采用Box-Behnken模型對三因素三水平實驗的結(jié)果進行二次多項擬合,可得正磷去除率(Y%)的方程[式(5)]。模型的方差分析見表3。

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

表3 回歸方程模型方差分析及其系數(shù)的顯著性檢驗

項目 平方和 自由度 均方 P值 P值 顯著性
模型 17810.1 9 1978.9 11.8 0.0019 P<0.01
A 12075.4 1 12075.4 71.9 <0.0001 P<0.01
B 31.5 1 31.5 0.2 0.6782  
C 12.8 1 12.8 0.1 0.7905  
AB 471.1 1 471.1 2.8 0.1380  
AC 30.0 1 30.0 0.2 0.6852  
BC 2.0 1 2.0 0.01 0.9153  
A2 4683.0 1 4683.0 27.9 0.0011 P<0.01
B2 192.4 1 192.4 1.1 0.3201  
C2 346.2 1 346.2 2.1 0.1943  
殘差 1176.4 7 168.1      
純誤差 49.8 4 12.5      
總離差 18986.4 16        

所擬合的全變量二次回歸方程回歸系數(shù)R2為0.94,表明預測值與實測值之間的相關(guān)性較好;修正后R2為0.86,表明響應值的86%是由于所選變量引起,可以利用該回歸方程確定較佳去除工藝。

由表3可知,本實驗所選模型不同處理間差異顯著(模型的P<0.01),說明回歸方程描述各因子與響應值之間的關(guān)系時,其應變量與全體自變量之間的線性關(guān)系是顯著的,即這種實驗方法是可靠的。

根據(jù)多元二次回歸方程,AC交互作用項系數(shù)的符號為負號,這說明Al/P比和MS之間為拮抗作用;各個系數(shù)值大小可判斷3個因素對正磷去除率的影響順序為:Al/P比>pH>MS。由表3模型中的回歸系數(shù)進行顯著性檢驗可知,A對正磷去除率的線性效應較顯著,B和C對正磷去除率的線性效應不顯著;A、B、C兩兩交互影響均不顯著;因素A2的曲面效應較顯著,B2和C2不顯著。

利用Matlab 7.0軟件作出了模型方程的等高線圖(圖5-圖7)。圖面顏色越深,說明結(jié)果越顯著,即除磷效果越好。

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

由圖5可見,在MS 250r·min-1且pH一定時,隨Al/P比的增加,正磷去除率增加;Al/P比不變時,隨pH的增加,正磷去除率呈先升后降的趨勢。這與單因素實驗結(jié)果相吻合。正磷去除率的變化速率顯示Al/P比主效應大于pH,與統(tǒng)計結(jié)果相符。在圖5中等高線右上側(cè)區(qū)域,即Al/P比2.0-3.0、pH8.0-10.0時,圖形顏色較深,表明污泥水正磷去除效果較好。

由圖6可見,在pH為7.5,Al/P比一定時,隨MS增加,正磷去除率先減小后增加;轉(zhuǎn)速一定時,正磷去除率隨Al/P比增加先升后降。正磷去除率的變化速率顯示Al/P比主效應大于MS,與統(tǒng)計結(jié)果相符。在圖6中等高線右上、下側(cè)區(qū)域,即Al/P比2.0-3.0,MS在100-150r·min-1和350-400r·min-1時,圖形顏色較深,表明污泥水正磷去除效果較好。

由圖7可見,在Al/P比為1.5,pH一定時,隨MS增加,正磷去除率先減小后增加。MS一定時,隨pH增加,正磷去除率先升后降。正磷去除率的變化速率顯示pH主效應大于MS,但正磷去除率的變化速率都很小,說明pH-MS復合作用對正磷去除率影響較小。在圖7的等高線中上、下側(cè)區(qū)域,即pH7.0-9.0,MS在100-150r·min-1和350-400r·min-1時,圖形顏色較深,表明污泥水正磷去除效果較好。

綜合響應面分析,可得污泥水除磷工藝條件的影響大小為Al/P比>pH>MS;交互作用效應大小為Al/P比-pH>Al/P比-MS>pH-MS。由于pH過高或過低會降低正磷去除率,工藝優(yōu)化中應注意控制pH。

2.5 污泥水PAC除磷的優(yōu)化模式及其驗證

2.5.1 “優(yōu)先/聯(lián)合”優(yōu)化模式

通過單因素實驗和Box-Behnken模型的響應曲面法分析,可以了解各操作條件對除磷效率的貢獻及其交互作用。因此,污泥水PAC除磷工藝可采用“優(yōu)先/聯(lián)合”優(yōu)化模式加以控制。單個操作條件對除磷效率貢獻大小不同,實際操作中應區(qū)別對待,優(yōu)先控制貢獻大的操作條件,即優(yōu)先控制。由響應曲面分析可知,即使某一操作條件處于較優(yōu)水平,污泥水PAC除磷效率也并不一定高,單個操作條件并不具備PAC除磷過程的能力。要優(yōu)化除磷效果,需要考慮各操作條件的交互效應,即聯(lián)合控制。根據(jù)“優(yōu)先/聯(lián)合”優(yōu)化模式,結(jié)合Box-Behnken模型分析結(jié)果,優(yōu)化的操作參數(shù)為Al/P比2.49、pH 8.3、MS 398r·min-1,該條件下正磷去除率為97.7%。在Al/P比2.43-2.69、pH 8.3-9.5、MS 100-388r·min-1的條件下,正磷去除率均在97.0%以上,噸水除磷藥劑成本約為1.12元(以PAC900元·t-1計)。

2.5.2 “優(yōu)先/聯(lián)合”優(yōu)化模式的驗證

對“優(yōu)先/聯(lián)合”優(yōu)化模式的實驗驗證結(jié)果見表4。實驗結(jié)果與預測結(jié)果間誤差較小(<5%),說明模型具有高度的可信性。

表4 “優(yōu)先/聯(lián)合”優(yōu)化模式的驗證結(jié)果

工況 操作條件 模型模擬結(jié)果 實驗結(jié)果 誤差
Al/P pH MS/r·min-1 /% /% /%
1 2.49 8.3 398 97.7 97.8 0.7
2 1.31 7 250 70.2 70.3 0.2
3 1.31 5 250 63.2 65.9 4.3

2.6 污泥水中PAC除磷動力學研究

聚合氯化鋁如何去除污泥水中的磷

根據(jù)式(3)做表4中工況2和3的動力學曲線,如圖8所示。從中可知,在反應初始階段,正磷去除很快,這是因為PAC加入污泥水中后,化學沉淀和混凝絮體的快速吸附造成正磷迅速降低。但絮體吸附很快飽和,工況2和3分別在2-4min和4-6min吸附飽和,此后主要通過式(1)的沉淀反應去除正磷;對后一階段用式(4)擬合,擬合結(jié)果如表5所示。從中可知,擬合得到的可決系數(shù)R2均在0.90以上,這說明Al3+與正磷的沉淀反應符合二級動力學。工況2和3的二級動力學常數(shù)kobs分別為3.89d-1和3.46d-1,工況2的pH在PAC混凝較佳pH范圍(6.5-7.6)內(nèi),而工況3的pH為5.0,生成的磷酸鋁又部分溶解。因此,工況2除磷效率更高,且kobs略高于工況3。

表5 污泥水PAC除磷的二級動力學擬合

工況 時間/min 動力學方程 R2
2 4-60 y=0.0027t+0.6872 0.97
3 6-60 y=0.0024t+0.4821 0.92

3、結(jié)論

(1) 污泥水直接投加PAC混凝除磷,不僅會惡化其沉降性能,也會降低除磷效率。

(2) 隨著Al/P比的增加,污泥水的正磷去除率增加;隨著pH升高,正磷去除率先增加后下降,較佳pH約為9.0;MS對正磷的去除率影響不大。

(3) 采用響應曲面法Box-Behnken模型對PAC除磷工藝的操作條件進行優(yōu)化,確定各操作條件對廢水除磷效率的貢獻大小為Al/P比>pH>MS。

(4) 污泥水PAC除磷的較優(yōu)操作參數(shù)為:Al/P比2.49、pH 8.3、MS 398r·min-1。經(jīng)實驗驗證,此條件下正磷去除率為97.8%,與模型預測結(jié)果一致。

(5) 由于絮凝體的吸附和沉淀反應,污泥水中加入PAC后正磷濃度會迅速下降;在快速吸附飽和后,鋁鹽除磷過程符合二級動力學。

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