摘要:研究了聚合氯化鐵在采用H2O2-鐵炭法處理含高濃度鍍錫廢水時的應用及相關因素的影響。試驗結果表明,利用冷軋酸洗廢液制備的聚合氯化鐵對該廢水具有良好的處理效果,主要影響因素為聚合氯化鐵用量。混凝處理500mL廢水較佳條件為:自制聚合氯化鐵4.0mL,pH為7.5,聚丙烯酰胺0.3mL,沉降時間20min,此時廢水COD去除率達到70%,為該廢水的后續處理提供便利條件。
引言
目前國內絕大數電鍍錫生產線采用弗洛斯坦法,因而生產過程中產生的電鍍廢水主要成分為苯酚磺酸(PSA)類物質,該類物質較為穩定且很難降解,目前國內外普遍采用H2O2-鐵炭法處理該類廢水。但由于該類廢水中PSA濃度較高,其化學需氧量(COD)值高達20000-40000mg/L,經過H2O2-鐵炭法氧化降解處理后,COD去除一般在70%-80%,廢水中COD值仍然很高,約為5000-10000mg/mL,同時難以進一步降解,可生化性也差,為后續的生化處理帶來影響,且造成超標排污。
1、試驗部分
1.1廢水處理工藝
高濃度鍍錫廢水→鐵炭反應器→混凝→沉降分離。
1.2試驗方法
取500mL高濃度廢水進入H2O2-鐵炭反應器進行氧化降解,用石灰乳調節pH值后,加入一定量的PAM,攪拌,靜置,取上清液,測量COD值。
2、試驗結果與討論
2.1混凝劑的選擇
高濃度電鍍液廢水經過鐵炭床后,PSA氧化分解產生的中間有機物以及殘余PSA易乳化穩定在水中或者溶于水,需要用混凝劑中和或改變膠體離子表面的電荷,形成絮凝體吸附有機物和懸浮物的共沉淀,將其去除。取500mL經H2O2-鐵炭床的廢水,測量其原始COD,分別加入不同種類的混凝劑4mL,攪拌,用石灰乳調節pH值為7.0,加入0.15mLPAM,攪拌,靜置,取上清液,測量剩余COD值。試驗發現,用聚鋁作為混凝劑,溶液無明顯變化,仍處渾濁狀態,用其他混凝劑后溶液分層,上清液COD值如表1所示。
表1不同混凝劑處理效果的比較
混凝劑種類 | 聚合氯化鐵 | 聚合氯化鋁鐵 | 三氯化鐵 |
剩余COD/(mg·L-1) | 2030 | 3380 | 3190 |
去除率/% | 70.02 | 50.04 | 53.06 |
注:鐵炭柱出水COD值為6800mg/L。
可見上述3種混凝劑除聚鋁外都有很好的混凝效果,效果較好的為自制的聚合氯化鐵(PFC),去除率達70%,因此,確定采用聚合氯化鐵作為混凝劑。
2.2單因素對COD去除率的影響試驗
2.2.1混凝劑加入量對處理效果的影響
取500mL經鐵炭床法處理的廢水,分別加入不同量聚合氯化鐵,攪拌,用石灰乳調節pH值到7.0,加入0.15mLPAM攪拌,靜置,取上清液,測量剩余COD值,計算COD去除率,結果如圖1所示。
從混凝機理分析,聚合氯化鐵在該過程中的作用可能包括降低膠體的動電位、吸附架橋聯接、沉淀物卷掃等,其濃度將決定其效果。由圖1可知,隨著聚合氯化鐵用量的增加,廢水COD去除率先較快速上升,在大于4.0mL以后,去除率變化不明顯。
2.2.2pH對處理效果的影響
所用混凝劑聚合氯化鐵為無機高分子聚合物,在不同pH時,生成的水解產物不同,混凝效果也不同。取500mL經過鐵炭床的鍍錫廢水,加入5.0 mL聚合氯化鐵,攪拌,用石灰乳調節不同pH值,加入0.2mL的PAM,攪拌,靜置,取上清液,測定COD去除率。pH對處理效果的影響如圖2所示。
一般情況下,鐵鹽無機絮凝劑適合于堿性和中性環境下使用,鐵的水解反應及生成物主要通過提高溶液pH值,即增加溶液中OH-濃度實現。從試驗結果看,PFC的處理效果在pH為6.0-9.0,先隨著pH增加而增加,隨后再減小,由于pH偏高時,水解產物會產生鐵的氧化物沉淀,影響混凝劑的混凝作用。
2.2.3PAM加入量對處理效果的影響
為將小顆粒懸浮物在較短的時間內去除,需加快沉降速度,因而需要加入助凝劑。取500mL經過鐵炭床的鍍錫廢水,加入5.0mL聚合氯化鐵,攪拌,用石灰乳調節pH值為7.0,加入不同量的PAM,攪拌,靜置,取上清液,測量殘余COD值,計算COD去除率,試驗結果見圖3。
由圖3可見,當PAM用量在0.1-0.50mL時,隨PAM用量的增加,COD去除率增加,0.2-0.4mL時去除率較高,但過量后效果變差。PAM通過吸附由混凝劑形成的顆粒,將其搭橋聯結成一一個個絮凝體,使得顆粒進一步變大,加快沉降,殘余COD減少,但是過量時可能因產生的絮凝體比較松散,浮力較大,反而難以沉降,影響處理效果。
2.2.4沉降時間對處理效果的影響
取500mL經過鐵炭床的鍍錫廢水,加入5.0mL聚合氯化鐵,攪拌,用石灰乳調節pH值為7.0,加入0.3mL的PAM,攪拌,靜置不同時間,取上清液,測量殘余COD值,計算COD去除率,結果如圖4所示。
某種特定顆粒沉降隨沉降時間的延長,沉降分離效果隨之提高。產生的顆粒體在沉降過程中,超過20min后,上清液COD逐漸降低并趨于穩定,效果變化很小。考慮工程實際,確定沉降時間為20min。
2.3影響因素的正交試驗
從以上分析可知,在常溫試驗中影響去除效果的主要因素有破乳劑添加量、pH、PAM用量等,進行3因子4水平的正交實驗(因子為聚鐵添加量、pH、PAM用量;每個因子選定為4個不同狀態作比較),因子水平如表2。
表2因子水平表
因子 | 水平 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
聚鐵添加量/mL | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
pH | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
PAM用量/mL | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
用正交表安排設計試驗,試驗用的鐵炭柱出水COD為6810mg/L,廢水處理量為500mL,試驗結果及數據分析評價見表3和表4。
表3正交試驗的試驗結果
試驗次數 | 因子 | 上清液 | ||
聚鐵添加量/mL | pH | PAM用量/mL | COD/(mg·L-1) | |
1 | 2.0 | 6.5 | 0.1 | 2967 |
2 | 2.0 | 7.5 | 0.2 | 2837 |
3 | 2.0 | 8.5 | 0.3 | 2899 |
4 | 2.0 | 9.5 | 0.1 | 2870 |
5 | 3.0 | 6.5 | 0.2 | 2502 |
6 | 3.0 | 7.5 | 0.1 | 2610 |
7 | 3.0 | 8.5 | 0.4 | 2495 |
8 | 3.0 | 9.5 | 0.3 | 2512 |
9 | 4.0 | 6.5 | 0.3 | 2284 |
10 | 4.0 | 7.5 | 0.4 | 2156 |
11 | 4.0 | 8.5 | 0.1 | 2481 |
12 | 4.0 | 9.5 | 0.2 | 2490 |
13 | 5.0 | 6.5 | 0.4 | 2305 |
14 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 2089 |
15 | 5.0 | 8.5 | 0.2 | 2213 |
16 | 5.0 | 9.5 | 0.1 | 2530 |
表4正交試驗評價表
項目 | 聚鐵添加量/mL | pH | PAM用量/mL |
∑CODn1 | 11573 | 10058 | 10588 |
∑CODn2 | 10119 | 9692 | 10042 |
∑CODn3 | 9411 | 10088 | 9784 |
∑CODn4 | 9137 | 10402 | 9826 |
A | 2436 | 710 | 804 |
注:∑CODni(i=1、2、3、4)——i水平試驗后的上清液COD之和;A——∑CODni(i=1、2、3、4)的較差。
表3和表4的數據表明,上清液COD濃度主要隨著聚合氯化鐵的添加量而變化,當添加量從2.0增加到4.0時,廢水中殘余COD濃度快速下降,隨后減緩;隨著pH增加,上清液COD濃度先下降然后又上升,在7.5左右去除率較高;隨PAM用量增加,上清液COD濃度先較快下降,用量達到0.4mL左右,殘余的COD則有所上升,0.3mL的用量比較適合。
從表4的較差值比較可知,pH和PAM用量對上清液COD濃度影響不大,而聚合氯化鐵添加量是影響上清液COD濃度即COD去除效率的主要因素。
2.4聚合氯化鐵較佳添加量的確定
根據正交試驗的分析結果,選擇pH=7.5,PAM用量為0.6mL/L廢水作為試驗條件,進行優選聚合氯化鐵的添加量,試驗結果如表5所示。
表5不同聚鐵添加量對COD去除率的影響
聚合氯化鐵的添加量/mL | 殘余COD/(mg·L-1) | 去除率/% |
3.0 | 2610 | 61.7 |
4.0 | 2045 | 70.0 |
5.0 | 2089 | 69.3 |
注:廢水原始COD為6810mg/L。
由上表可見,處理500mL廢水,聚合氯化鐵的用量在3.0-5.0mL都有較好的效果,在用量為4.0mL時,處理效率較高。
3、結論
1)聚合氯化鐵適合于作為鐵炭法處理高濃度電鍍錫廢水工藝的混凝劑,COD去除效果優于聚合氯化鋁鐵、三氯化鐵。
2)隨著聚合氯化鐵用量的增加,廢水COD去除率先快速上升,后去除率變化不明顯;pH在6.0-9.0,COD去除率先隨著pH增加而增加,但pH偏高時水解產物會影響聚合氯化鐵的混凝作用,去除率隨之減小;助凝劑PAM用量在0.2-0.4mL效果均較好;本混凝試驗產生的顆粒體在20min沉降之后,COD去除效果趨于穩定。
3)在pH、助凝劑、混凝劑3因素中聚合氯化鐵添加量是影響COD去除效率的主要因素;處理500mL廢水的較佳條件為:聚合氯化鐵4.0mL,混凝后pH值為7.5左右,PAM為0.3mL,沉降時間20min,COD去除率為70%。