目前,我國生產堿式氯化鋁的單位很多,而且多數單位是用工業廢鋁作原料,工業廢鋁有塊狀、屑狀、粉狀,含量高低各不相同,差異也較大,有的含鋁高達50%,有的低至15%。這些工業廢鋁也多數含有重金屬。如何使優、劣的廢鋁搭配使用來生產堿式氯化鋁,而又使產品中的重金屬含量不超過國內外同類產品規定的指標,須引起我們的重視。我們在檢驗產品的質量時發現,有不少單位生產的堿式氯化鋁,其重金屬含量大大超過目前國內外同類產品的指標。
例如:液體氯化鋁,標準規定含鉛不超過30ppm,而某些單位的產品含鉛高達200ppm,這無凝地會影響到產品的質量。我們波濤堿式氯化鋁生產生產廠家,根據我們的經驗,按以下生產辦法可充分利用優、劣的工業廢鋁,并可除去產品中大部分重金屬,生產出合格的堿式氯化鋁產品。
一、原料選擇與處理
把優良廢鋁與劣質廢鋁搭配使用,用前用機械方法除去廢鋁表面雜質。
二、生產過程
1、反應:先把工業鹽酸與水按1:1配比置于反應鍋中,攪拌下先加入按反應所需金屬鋁計,總量五分之一的優良廢鋁,使反應發熱至90℃以上,然后利用反應生成的熱量,分次慢慢加入總量五分之三的劣質廢鋁,反應中不斷攪拌,使反應溫度不低于80℃,后加入所需鋁總量五分之一的優良鋁,不斷攪拌,維持反應溫度不降下來。后加入過量5%左右的塊狀或屑狀優良廢鋁,反應持續10-12小時后,反應鍋中仍有部份未溶解完的鋁塊存在,此時pH值也達到3.5左右。
2、熟化:反應畢,加水調pH值到4-4.5,比重1.2-1.25,溶液呈淺灰色,然后,自然降溫,熟化16-18小時,并置換出重金屬。
3、過濾:先撈出殘余的塊狀廢鋁,經粗濾,再進入沉淀槽沉淀,沉淀時按體積比加入1%聚丙烯酰胺(用10%的聚丙烯酰胺乳液按重量比1:9加水配制,加熱溶解而成),百分之一聚丙烯酰胺的加入能加速沉淀便利過濾,而且能提高凈化水的效果,沉淀2-4天后細濾,即得合格產品。
4、廢渣利用:反應鍋中殘余鋁渣,先用鹽酸浸2-3天,充分溶解其中殘留鋁后才棄之。浸泡過的鹽酸 留反應時用。
三、討論
1、本方法特點是利用優劣廢鋁搭配使用,可充分利用工業廢料,解決原料的不足問題,同時生產出合格的優良堿式氯化鋁產品。
2、如果全部采用優良的廢鋁生產堿式氯化鋁,反應中鹽酸酸度可降至1:2,但反應后階段,與熟化階段仍需有過量的鋁塊存在,才能保證把重金屬置換出來。