摘要:對用硫鐵礦燒渣制備聚合硫酸鐵進行了研究,考察了影響燒渣酸浸、水解聚合及穩(wěn)定性的各種因素。中試結(jié)果表明,在試驗條件下,可以得到比重為1.58g/mL、濃度為180g/L的棕色粘稠高濃度和高穩(wěn)定性的液體聚合硫酸鐵產(chǎn)品。用其對造紙廢水處理時,CODcr的去除率可達80%。
引言
聚合硫酸鐵是70年代末發(fā)展起來的一種無機高分子混凝劑,其化學式為[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m。因其與硫酸鋁、聚合氯化鋁混凝劑相比,絮凝體大、沉降速度快、pH適應(yīng)范圍廣,且不產(chǎn)生二次污染等特點,被廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水和自來水原水的混凝處理中。目前,聚合硫酸鐵的生產(chǎn)一般用硫酸亞鐵為原料,在催化氧化的條件下使亞鐵轉(zhuǎn)化為高價鐵,經(jīng)水解、聚合得到產(chǎn)品。此方法在催化氧化的過程中,周期長、工藝復(fù)雜、產(chǎn)品成本較高,同時還易產(chǎn)生氨氧化物的二次污染。
波濤聚合氯化鋁廠家以硫鐵礦燒渣為原料,經(jīng)酸溶、水解、聚合得到聚合硫酸鐵。本方法生產(chǎn)周期短、成本低和無二次污染。結(jié)果表明,用該方法生產(chǎn)的液體聚合硫酸鐵中試產(chǎn)品穩(wěn)定性能好;在造紙中段廢水中,具有良好混凝效果。這為硫酸燒渣的綜合利用提供了一條有效的途徑,達到了以廢治廢、變廢為寶的目的。
1、實驗部分
1.1原料及設(shè)備
主要原料:硫鐵礦燒渣,含氧化鐵75%、二氧化硅15%;工業(yè)硫酸92.5%;助聚穩(wěn)定添加劑等。
主要設(shè)備:10L三頸玻璃燒瓶;0.2m3反應(yīng)釜;板框壓濾機等。
1.2聚合硫酸鐵的制備
將水、濃硫酸和硫鐵礦燒渣按比例依次加入到反應(yīng)器中,在加熱攪拌的條件下對燒渣進行酸溶,反應(yīng)結(jié)束后加入助聚劑,在一定的溫度下進行水解聚合,之后固液分離,一步得到聚合硫酸鐵液體產(chǎn)品。
1.3廢水混凝處理實驗
造紙中段廢水的混凝處理在SC958型混凝實驗攪拌機上進行。按一定的比例在100mL的燒杯中依次加入廢水和混凝劑,先以200r/min快速攪拌1min,再以60r/min慢攪10min,然后靜置15min,用取液器量取上清液按標準方法測CODcr。
2、結(jié)果與討論
2.1影響鐵溶出率的因素
在制備聚合硫酸鐵的過程中,硫鐵礦燒渣與硫酸反應(yīng)條件的選擇非常重要,它關(guān)系到硫鐵礦燒渣中鐵的溶出率、硫酸的利用率和酸溶反應(yīng)速度。實驗表明,影響酸溶的主要因素有反應(yīng)體系的溫度、反應(yīng)時間、硫酸濃度和液固比。在控制硫酸濃度和液固比為3:(0.5-2)的條件下,鐵的溶出率隨反應(yīng)溫度和反應(yīng)時間的變化見表1和表2。
表1溫度對鐵溶出率的影響
溫度/℃ | 50 | 65 | 90 | 100 | 110 | 120 |
溶出率/% | 40.4 | 50.5 | 70.5 | 77.5 | 88.0 | 94.2 |
表1是在固定硫酸濃度為35-85%和反應(yīng)時間為4h的條件下,酸溶過程中鐵溶出率與體系溫度的關(guān)系。由表1可知,鐵溶出率受體系溫度的影響較大,在50-120℃的溫度范圍內(nèi),鐵溶出率隨溫度的升高而增加。當溫度達到120℃左右時,反應(yīng)速度較快,此時鐵溶出率可高達9%以上。
表2反應(yīng)時間對鐵溶出率的影響
反應(yīng)時間/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
溶出率/% | 41.4 | 54.7 | 68.7 | 88.0 | 91.5 |
表2是在固定硫酸濃度和反應(yīng)溫度為110±5℃的條件下,考察反應(yīng)時間對鐵溶出率的影響。由表2可知,在酸溶過程中鐵溶出率隨反應(yīng)時間的延長而增加。在1-4h時間范圍內(nèi),鐵溶出率的增加與反應(yīng)時間幾乎呈線性遞增的關(guān)系。在4-5h之間,鐵溶出率增加緩慢。
上述實驗結(jié)果表明,在一定的條件下,硫鐵礦燒渣中鐵溶出率隨反應(yīng)溫度的升高、反應(yīng)時間的延長而增加。因此,在酸溶過程中應(yīng)保持較高的溫度,從而使鐵溶出率達到90%左右,當反應(yīng)進行到4h以后,鐵溶出率的提高不再明顯,故實際生產(chǎn)過程中反應(yīng)時間以4h計。
2.2水解聚合與穩(wěn)定性
為了得到聚合硫酸鐵產(chǎn)品,需使經(jīng)酸溶反應(yīng)得到的Fe3+進行水解、聚合。選擇適宜的助聚添加劑關(guān)系到產(chǎn)品的混凝性能、儲存穩(wěn)定性和市場競爭力。盡管燒堿是較好的助劑,但單純用它使Fe3+發(fā)生水解、聚合,不僅會使產(chǎn)品成本提高40%,而且還使液體聚合硫酸鐵的儲存穩(wěn)定性較差,缺乏市場競爭力。這是以往用硫鐵礦燒渣研制聚合鐵鹽混凝劑未能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的原因。因此,助聚穩(wěn)定添加劑的選擇是用硫鐵礦燒渣生產(chǎn)聚合硫酸鐵成敗的關(guān)鍵因素之一。 另外,在用硫酸亞鐵催化氧化法生產(chǎn)聚合硫酸鐵時,液體產(chǎn)品穩(wěn)定性問題也未能很好地解決。固體聚合硫酸鐵產(chǎn)品的面世,雖然回避了穩(wěn)定性這一問題,也給儲運帶來方便,但因增加了能耗、成本,使其在與其它混凝劑的競爭中處于劣勢,影響了其市場占有率。
波濤聚合氯化鋁廠家對幾種無機和有機助聚穩(wěn)定添加劑如燒堿、磷酸鹽、酒石酸鹽等進行了詳細的研究,考察了它們對產(chǎn)品穩(wěn)定性和混凝性能的影響,結(jié)果表明,使用復(fù)合助聚穩(wěn)定劑,產(chǎn)品的鹽基度B不僅可以在0-15范圍內(nèi),根據(jù)水處理要求任意調(diào)整,穩(wěn)定儲存期達一年以上,而且在產(chǎn)品成本方面僅增加5%左右,綜合成本在250元噸左右,大大提高了產(chǎn)品的市場競爭力。產(chǎn)品經(jīng)調(diào)整鹽基度后進行抽濾或壓濾,得到比重為1.58g/mL左右,濃度高達180g/L的棕色粘稠高濃度和高穩(wěn)定性的液體聚合硫酸鐵產(chǎn)品。
2.3聚合硫酸鐵處理造紙中段廢水
2.3.1藥劑投加量對CODcr的影響
廢水混凝處理按1.3所述方法進行。固定體系的pH,改變聚合硫酸鐵(藥劑用量以Fe3+計)的投加量。實驗結(jié)果見表3。
表3聚合硫酸鐵投加量對CODcr的影響
藥劑 | 聚合硫酸鐵 | 聚合氯化鋁 | ||||||||
投加量/(mg/L) | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
CODcr去除率/% | 36.1 | 65.0 | 78.5 | 81.2 | 85.1 | 51.6 | 72.2 | 80.1 | 84.2 | 86.4 |
根據(jù)表3知,當聚合硫酸鐵的投加量在50-150mg/L的范圍內(nèi)變化時,CODcr的去除率隨聚合硫酸鐵濃度的增加而增加,但在100-150mg/L的范圍內(nèi),CODcr的去除率變化不太大。與聚合氯化鋁相比,當它們的投加量較小時(50-80mg/L),聚合硫酸鐵的CODcr去除率低10-20%,但在高投加量時,二者的CODcr去除率基本相同,在綜合考慮水處理的效果與成本的情況下,選用聚合硫酸鐵能夠降低水處理費用。
2.3.2pH對聚合硫酸鐵處理廢水的影響
在固定聚合硫酸鐵的投加量在100mg/L不變,改變體系的pH時,考察了CODcr去除率與pH間的關(guān)系,結(jié)果見表4。
表4 pH變化對中段廢水處理的影響
pH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
CODcr去除率/% | 40.4 | 75.9 | 79.2 | 79.1 | 78.2 | 77.5 | 76.2 | 76.4 |
由表4可知,在pH3-4的范圍內(nèi),pH的變化對廢水的處理效果影響甚大,而在pH6-11的范圍內(nèi),pH的增加不能顯著地提高聚合硫酸鐵對廢水的混凝處理效果。在pH4-6范圍內(nèi),聚合硫酸鐵有較高的CODcr去除率。該結(jié)果與聚合鐵鹽較佳混凝效果的pH5-9范圍稍有不同,這可能與廢水中含有少量的木質(zhì)素有關(guān),在較低pH范圍時木質(zhì)素易析出而被聚合鐵鹽混凝除去。
另外,當用聚合氯化鋁處理時,在pH6-8的范圍內(nèi),CODcr的去除率在80%左右。但在pH<4.5或>9的條件下,CODcr的去除率很低,不能產(chǎn)生良好的混凝效果。可見,聚合硫酸鐵比聚合氯化鋁有更寬的pH適應(yīng)范圍。
3、結(jié)論
用硫鐵礦燒渣為原料生產(chǎn)出了高穩(wěn)定性的液體聚合硫酸鐵,該方法工藝簡單,所得液體產(chǎn)品使用方便、成本低,有很強的市場競爭力。這使以硫鐵礦燒渣生產(chǎn)聚合硫酸鐵的產(chǎn)業(yè)化成為現(xiàn)實。采用聚合硫酸鐵作為處理造紙中段廢水的混凝劑時,其對pH的適應(yīng)范圍廣(pH6-11),在適宜的操作條件下,CODcr的去除率近80%。